提高颗粒灌装工序的效率
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2016年4月的一天,扬子江药业集团江苏制药股份有限公司利智QC小组成立。小组成员由车间主任、QA主管、工艺员、QA巡检员、生产班长组成。自成立以来,利智QC小组一直以“质量是企业的生命”为工作信条,有计划、有目的地开展QC活动。
纯中药产品胃苏颗粒自上市以来颇受患者欢迎。由于市场供货量大,车间生产负担重,在确保质量的情况下提高胃苏颗粒的生产效率迫在眉睫。
保质增效,说干就干。为找到提高效率的突破口,小组成员调研了各个工序的日生产批量,发现灌装工序日平均生产批量明显低于其他工序,且灌装工序的实际产能也低于设计产能。于是,QC小组将“提高胃苏颗粒灌装工序生产效率”这一目标作为主攻方向。提高胃苏颗粒灌装工序生产效率的重大任务启动。
小组成员随即展开行动。他们深入了解胃苏颗粒灌装工序生产效率低的瓶颈,研究自动多列包装机的设备原理。值得一提的是,一位怀孕的组员,忍着生理上的不适,深入工段现场虚心请教经验丰富的老师傅,调研灌装工序生产效率低的原因,并通过相关统计分析工具完成要因确认。在进行假设性实验阶段,为了找到纷乱数据间的微妙联系,全体人员不辞辛劳,加班加点开展实验。经过一遍遍的实验,一次次失败,当最终得出完美的实验数据时,小组成员人人兴奋不已。
在2017年全国医药行业QC小组成果交流会前夕,为了充分展示QC小组活动实力,小组QA主管一遍一遍地指导论文修改,找准问题症结,明确论文方向。发表人更是争分夺秒加紧练习,纠正、再练习,直至喉咙沙哑。最终,在全体小组成员的努力下,利智QC小组的QC成果发表取得了成功,获得成果交流会QC小组成果汇报最佳发表奖和一等奖。
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